時間:2016-10-25 09:22
來源:中國電力環(huán)保
對遼寧華電鐵嶺發(fā)電有限公司#3、4機組脫硫效率低的問題進行了研究,分析了可能引起脫硫效率低的原因,并有針對性地采取了相應(yīng)的措施。
1.前言
隨著國家環(huán)保環(huán)境排放指標的要求不斷提高,對火發(fā)電廠單機容量不斷增長、電廠煙氣污染環(huán)境的嚴重問題對社會環(huán)境的影響加強管理措施。如何提高電廠脫硫系統(tǒng)運行管理,提高火電廠煙氣的脫硫效率問題越來越受到重視。
遼寧華電鐵嶺發(fā)電有限公司現(xiàn)有四臺裝機容量為300MW的壓臨界汽輪發(fā)電機組和兩臺容量為600MW的超超臨界汽輪發(fā)電機組。其中四臺300MW機組在建設(shè)時并沒有配相應(yīng)的脫硫設(shè)備,在2007年對#3、4機組煙氣系統(tǒng)進行了脫硫改造,于2008年正式投入運行。
2010年10月投入運營發(fā)現(xiàn)一直在98%以上的脫硫效率降至93%以下,反復(fù)調(diào)整不見成效。因此需要對整個脫硫系統(tǒng)進行全面的檢查和可能的原因分析,及時的采取措施,把脫硫效率調(diào)整到正常水平。
2.脫硫的原理分析
石灰石—石膏濕法煙氣脫硫采用石灰石漿液做為反應(yīng)劑,與煙氣中的SO2發(fā)生反應(yīng)生成亞硫酸鈣(CaSO3),亞硫酸鈣CaSO3與氧氣進一步反應(yīng)生成硫酸鈣(CaSO4),結(jié)晶形成石膏(CaSO4˙2H2O)。其脫硫效率和運行可靠性高,是應(yīng)用最廣的脫硫技術(shù)。
鐵嶺公司脫硫系統(tǒng)采用石灰石—石膏濕法煙氣脫硫技術(shù),系統(tǒng)形成了石灰石原料經(jīng)磨機磨碎后,與適量的水配成石灰石漿液進入吸收塔內(nèi)。在循環(huán)泵的作用下,吸收塔漿液從塔頂噴淋而下,與上升的煙氣中的SO2發(fā)生如下反應(yīng)
在吸收塔的石膏濃度達到要求后,由石膏排除泵輸送到旋風分離器,最后到脫水皮帶進行脫水既得石膏成品。
3.影響脫硫效率的因素及原因分析
從脫硫的過程來看,可分為SO2的吸收、石灰石的溶解、亞硫酸鹽的氧化和石膏的結(jié)晶四個部分。其中亞硫酸鹽的氧化是很重要的一步,運行中氧化風機正常,運行監(jiān)測技術(shù)指標變化范圍不會影響脫硫系統(tǒng)效率,所以機組系統(tǒng)中對前兩個部分分別進行分析。
3.1影響SO2的吸收的因素
3.1.1吸收塔部分噴淋不均勻
部分噴嘴無噴淋漿液,煙氣和漿液不能充分接觸,造成煙氣逃逸,使SO2的吸收率降低,脫硫效率下降。
3.1.2吸收塔漿液中SO32-含量影響
當漿液中SO32-含量超過一定值時,CaCO3在石灰石表面的溶解度下降,造成“石灰石屏蔽現(xiàn)象”。另外,由①、②反應(yīng)式可以看出,SO32-濃度過大時會抑制SO2的氣相擴散,影響脫硫效率。
3.1.3吸收塔漿液pH的影響
在pH值為7.2時,溶液中存在SO32-和HSO3-離子;而pH值為5.0以下時,只存在HSO3-離子。隨著pH值的降低,SO2水化物的比例逐漸增大,與物理溶解的SO2建立平衡。
所以漿液的pH高,有利于SO2的吸收,但石膏的品質(zhì)會降低;要保證石膏品質(zhì),就要在SO2的吸收率上做一些犧牲。所以要在脫硫效率和石膏品質(zhì)之間找到一個平衡點。
3.2影響石灰石的溶解的因素
3.2.1入口煙氣中含塵量大,使脫硫效率降低
FGD入口煙塵增加,會降低脫硫效率。煙塵中HF進入脫硫塔后溶于水,CaCO3中Ca2+與F-發(fā)生反應(yīng)生成CaF2,同時,飛灰中Al3+溶解進脫硫塔內(nèi)的漿液中,生成AlFn。由于這些AlFn多核絡(luò)合物阻礙鈣的離子化,使得石灰石不易溶解。
3.2.2石灰石含量及活性對脫硫效率的影響
CaCO3的含量越高,其活性越好。設(shè)計石灰石CaCO3含量要求高于90%,即CaO含量在50%以上。
3.2.3石灰石粒徑對脫硫效率的影響
石灰石粒徑越小,比表面積越大,液固接觸越充分,從而能更有效降低液相阻力,石灰石就越易溶解。
3.2.4Cl-影響
主要來源為燃煤中的氯,我公司工藝水中Cl-偏高,下面為水的化學(xué)分析結(jié)果:
Cl-對石灰石的消溶特性有明顯的抑制作用。當溶液中含有Cl-時,Cl-與Ca2+生成CaCl2,溶解CaCl2濃度增加,同離子效應(yīng)導(dǎo)致液相的離子強度增大,抑制H+的擴散,從而阻止了石灰石消溶反應(yīng)。
4.問題的綜合分析和處理過程
4.1清理噴淋管道及噴嘴
在脫硫系統(tǒng)停運期間可打開吸收塔對其噴淋情況進行檢查。
4.2經(jīng)常監(jiān)測吸收塔漿液中的CaSO3含量
從化學(xué)分析結(jié)果看,CaSO3的含量在0.6~0.7%之間,在控制范圍之內(nèi)。
4.3調(diào)整吸收塔漿液的pH
在需要保證脫硫效率時,至少把pH調(diào)整到5.5以上。
4.4降低煙氣中的含塵量
煙氣中含塵量高是由于電除塵設(shè)備異常引起的,就檢測的數(shù)據(jù)來看,設(shè)計煙氣粉塵含量200mg/Nm3,實際顯示270mg/Nm3左右,將近超標50%,嚴重超出設(shè)計范圍。在條件允許的情況下對電除塵設(shè)備進行檢修,保證除塵效率。
4.5嚴格控制石灰石質(zhì)量
我廠石灰石樣品CaO含量在51~52%之間,從化驗結(jié)果看滿足要求,從#5、6機組脫硫運行情況看也能滿足要求。
4.6嚴格控制石灰石成品漿液的篩分細度
脫硫設(shè)計要求石灰石漿液粒徑不大于0.044mm(篩分細度要求90%通過325目篩子),從化驗結(jié)果看在85~90%之間。
從石灰石漿液泵運行情況分析,石灰石漿液泵均發(fā)生過樹根、大的石灰石顆粒和其它雜質(zhì)堵塞情況,造成此泵不能正常運行,泵運行時也能聽到大的顆粒撞擊管道聲和造成出口門卡壞內(nèi)漏。
在檢修時徹底檢查制漿系統(tǒng),找到系統(tǒng)溜料的原因。
4.7消除有害離子影響
由于除氯離子之外的其它離子和原料及脫硫工藝有關(guān),所以要降低氯離子含量可先把工藝水由灰回水換成工業(yè)水觀察效果。
5.處理后的效果
通過分析,在解決問題采取措施中提,需要調(diào)整的有噴淋系統(tǒng)、吸收塔漿液的pH、煙氣中的含塵量、石灰石成品漿液的篩分細度、脫硫工藝水,在檢修維護、運行管理專業(yè)中從易到難逐個實施,達到解決問題的目的。
5.1生產(chǎn)原料方面
脫硫工藝水暫時更換為工業(yè)水,Cl-含量為10ppm左右。
5.2生產(chǎn)工藝方面
由于工藝水補水pH偏高(8.5~9.4),使吸收塔漿液pH偏高,但CaCO3含量不高,于是研究決定把吸收塔漿液的pH由5.5提高到5.9。
電帶除塵將其電除塵電場節(jié)電方式(脈沖)切換為火花放電方式。
石灰石漿液顆粒大,雜物多。因此有針對性的對濕式球磨機進行改造,在再循環(huán)箱中增加濾網(wǎng),同時增加鋼球數(shù)量,增加研磨時間。并在原料上把關(guān),嚴格禁止樹根等雜物進入磨機,使石灰石漿液指標合格。
5.3處理后效果
通過機組運行中,生產(chǎn)原料過程和生產(chǎn)工藝共四方面的處理和調(diào)整后,脫硫效率未見明顯變化,基本維持在原來的水平。
由于吸收塔內(nèi)噴淋系統(tǒng)的調(diào)整需停下脫硫系統(tǒng)后才能進行,所以這方面未進行處理。
5.4問題癤癥的解決
在#3機組小修期間,對吸收塔內(nèi)噴嘴及除霧器進行了檢查和處理。吸收塔噴淋層A層檢查發(fā)現(xiàn)4個噴嘴有問題(2個堵塞,2個有異物);噴淋管有2個被沖刷漏石灰石漿液形成短路,2個噴淋管磨損嚴重;襯膠大梁有1處脫膠;噴嘴檢查發(fā)現(xiàn)B層噴嘴無堵塞,30%噴嘴有不同程度的磨損現(xiàn)象;C層共發(fā)現(xiàn)5個噴嘴堵,堵塞的里面有鱗片、橡膠皮和干灰等。其原因是吸收塔入口處原煙道(干濕界面)防腐鱗片脫落。處理方法是將噴嘴割開取出鱗片,清除防腐層并重新做防腐。#4脫硫系統(tǒng)也有類似的問題。
6.結(jié)論
這是個比較特殊的案例,其實防腐鱗片脫落是在維護工作中開始沒有預(yù)想到的問題,在多次調(diào)整各項參數(shù)后仍沒有達到好的效果,后在檢修煙道時發(fā)現(xiàn)有些地方防腐鱗片脫落,因此才有這方面的初步判斷的依據(jù);其主要還是因為吸收塔噴嘴被堵住所造成,再對其它因素采取相應(yīng)的措施以后,脫硫效率還會進一步的上升。
影響脫硫效率的因素在整個脫硫系統(tǒng)中眾多,針對這個案例,在脫硫系統(tǒng)維護工作中,做好設(shè)備的狀態(tài)檢修工作,加強設(shè)備點檢定修制度落實,保證設(shè)備健康運行水平。保障美好家園,還社會天藍一片。
編輯:張偉
版權(quán)聲明:
凡注明來源為“中國水網(wǎng)/中國固廢網(wǎng)/中國大氣網(wǎng)“的所有內(nèi)容,包括但不限于文字、圖表、音頻視頻等,版權(quán)均屬E20環(huán)境平臺所有,如有轉(zhuǎn)載,請注明來源和作者。E20環(huán)境平臺保留責任追究的權(quán)利。
媒體合作請聯(lián)系:李女士 010-88480317
“技術(shù)的前進方向就是‘三十年河?xùn)|,三...
2023(第二十一屆)水業(yè)戰(zhàn)略論壇上...
010-88480329