施衛(wèi) (中石化上海高橋分公司煉油廠, 上海 200137) 摘要:在處理煉油廢水的SBR裝置中加入一種生物促進(jìn)劑和毒性緩沖劑,在投加量均為7mg/L的條件下,與未投加生物促進(jìn)劑時相比,出水COD的去除率增加約50%,揮發(fā)酚由20mg/L降至4.9mg/L,污泥濃度由3.9g/L提高到49g/L,污泥絮體增大,結(jié)構(gòu)緊密。 關(guān)鍵詞:生物制劑;煉油污水;污水處理;活性污泥 中圖分類號:X703 文獻(xiàn)標(biāo)識碼:A 文章編號:1009-2455(2003)04-0036-03 A Commercial Test of A Biological Agent on SBR SHI Wei (The Refinery of sinopec Shanghai Gaoqiao Branch,Shanghai 200137,China) Abstract: A biological accelerating agent with toxicity buffering agent was added to a SBR unit handling refinery wastewater. When the dose was 7mg/L and compared to the rate obtained without the addition of and biological accelerating agent the COD removal rate of the outlet water increased by about 50%,the content of volatile phenol decreased from 20 mg/L to 4.9 mg/L and the concentration of sludge increased from 3.9 g/L to 4.9 g/L,while the sludge flocs became bigger with compact structure. Keywords:biological agent;refinery wastewater;wastewater treatment;activated sludge 上海煉油廠SBR裝置主要處理經(jīng)堿渣濕式氧化后,分離粗酚調(diào)節(jié)pH值后的高濃度廢水,該廢水中污染物的質(zhì)量濃度很高,ρ(CODcr)約200000mg/L,ρ(揮發(fā)酚)約10000mg/L。設(shè)計進(jìn)水負(fù)荷以CODc,計為2.0-2.5kg/(m3·d),反應(yīng)池污泥的質(zhì)量濃度為6-8g/L。該裝置由于堿渣原料的問題,采用間歇式生產(chǎn),致使SBR反應(yīng)池污泥濃度無法達(dá)到設(shè)計指標(biāo),同時因各種原因來水的揮發(fā)酚的含量又遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于設(shè)計指標(biāo),再加上動力風(fēng)的供應(yīng)不足,酸堿中和不足等多種原因,造成SBR裝置的出水波動較大,對下游裝置污水處理場造成沖擊。經(jīng)過考察,選用普羅生物促進(jìn)劑和毒性緩沖劑,并對煉油SBR裝置廢水處理的促進(jìn)作用進(jìn)行了試驗。 1 普羅藥劑原理 生物促進(jìn)劑(BE)和毒性緩沖劑(MT),是普羅公司的兩個主要產(chǎn)品,藥劑的基本成分是從美國愛達(dá)荷州西南部“風(fēng)化褐煤”(一種軟煤)中提取的,包含有降解污染物的多種酶、緩減環(huán)境中有毒物質(zhì)的緩沖物質(zhì)和促進(jìn)微生物生長的能源以及有機(jī)酸、微量元素、常量元素、維生素等營養(yǎng)物質(zhì)。普羅產(chǎn)品能通過所含的緩沖物質(zhì)減輕環(huán)境中的毒性,并在酶的輔助作用下將復(fù)合有機(jī)分子、碳鏈轉(zhuǎn)化為更有利于被微生物吸收的分子,使微生物對自然生成的有機(jī)物進(jìn)行利用(這些有機(jī)物在有毒環(huán)境中是難以被微生物吸收的),從而幫助降解污染物質(zhì)。當(dāng)投加普羅產(chǎn)品到污染環(huán)境中后,酶可立即發(fā)揮作用,迅速將各類污染物降解成小分子有機(jī)物或直接降解為C02,H20等無機(jī)物,達(dá)到穩(wěn)定化的目的,并使污染物的耗氧量大大下降。而污染環(huán)境中的土著微生物在利用普羅產(chǎn)品中的營養(yǎng)物質(zhì)大量繁殖的同時,繼續(xù)對殘存的有機(jī)污染物質(zhì)進(jìn)行降解。污染環(huán)境的逐步改善,使環(huán)境中的溶氧漸漸地升高,有助于好氧微生物區(qū)系的建立,競爭性地抑制了只能在污染環(huán)境中生存的微生物。 普羅產(chǎn)品本身并不含活生命體,其治污作用通過營養(yǎng)土著或原有混合菌群進(jìn)行原位降解來實現(xiàn),所以不象活體微生物那樣既怕被環(huán)境淘汰又可能污染環(huán)境。 2 工業(yè)化試驗的方案設(shè)計 2.1 試驗設(shè)備 本試驗采用污水調(diào)節(jié)和均質(zhì)原料罐1只(100m3),SBR反應(yīng)池容積1 000m3,SBR進(jìn)水泵2臺,加藥槽2只(0.2m3)。 2.2 試驗方案 試驗運行程序為進(jìn)水曝氣5 h,鼓風(fēng)曝氣13h,沉降5h,排水45min,閑置15min。 第一階段試驗:污水量1.5m3/h,稀釋水量13-15m3/h,風(fēng)量500-600m3/h,溫度為20-24℃。 第二階段試驗:污水量2.0m3/h,稀釋水量、風(fēng)量和溫度與第一階段相同。 2.3 藥劑投加方案 在SBR池進(jìn)水曝氣開始時,根據(jù)SBR池補(bǔ)充水量(約200t/d)進(jìn)行計算,稀釋20倍后投加。第一個月毒性緩沖劑和生物促進(jìn)劑分別投加質(zhì)量濃度為7mg/L(總量分別為1.4L/d)第一個月后,分別投加5mg/L(總量分別為1 L/d)。 3 工業(yè)化試驗結(jié)果與分析 從近20d的使用情況來看,達(dá)到了預(yù)期效果,試驗數(shù)據(jù)見表1。 表1 SBR出水?dāng)?shù)據(jù)對照 | PH值 | ρ(油)/(mg·L-1) | ρ(CODcr)/(mg·L-1) | ρ(揮發(fā)酚)/(mg·L-1) | ρ(氨氮)/(mg·L-1) | ρ(硫化物)/(mg·L-1) | SV30/% | ρ(MLSS)/(g·L-1) | 指數(shù)/(mg·L-1) | ψ(灰分)/% | 進(jìn)水 | 9.75 | 2778 | 86505 | 42696 | 252 | 211 | | | | | 原 處 理 出 水 | 8.15 | 20.8 | 1876 | 11.5 | 22.5 | 1.6 | 24 | 3.45 | 87.0 | 20.4 | 8.50 | 24.0 | 2376 | 25.8 | 26.4 | 1.2 | 24 | 3.70 | 162 | 23.4 | 7.78 | 42.4 | 2240 | 14.4 | 37.5 | 2.00 | 25 | 3.60 | 69.4 | 23.2 | 8.10 | 43.2 | 3940 | 7.86 | 19.5 | 0.800 | 27 | 4.41 | 81.6 | 21.6 | 8.20 | 27.6 | 1428 | 42.8 | 16.4 | 1.20 | 26 | 4.35 | 129 | 22.2 | 實 驗 第 一 階 段 出 水 | 8.93 | 31.2 | 692 | 3.93 | 10.7 | 0.96 | 29 | 3.7 | 111 | 20.9 | 8.18 | 62 | 644 | 3.33 | 14.6 | 0.8 | 30 | 3.65 | 126 | 20.6 | 8.16 | 16 | 508 | 2.19 | 11.3 | 0.64 | 32 | 4.51 | 104 | 20.6 | 7.45 | 82.4 | 424 | 3.33 | 19.8 | 0.8 | 48 | 4.83 | 124 | 19.7 | 7.32 | 48.0 | 1280 | 5.94 | 41.0 | 0.640 | 57 | 4.53 | 121 | 18.8 | 7.81 | 28.8 | 13320 | 9.30 | 45.5 | 0.720 | 60 | 5.05 | 129 | 17.5 | 7.26 | 32.8 | 1120 | 8.36 | 46.4 | 0.8000 | 36 | 4.64 | 108 | 18.1 | 7.12 | 41.2 | 952 | 5.90 | 46.5 | 0.64 | 49 | 5.20 | 121 | 18.1 | 7.21 | 12.0 | 792 | 4.10 | 49.4 | 0.800 | 34 | 5.25 | 124 | 19.8 | 7.77 | 38.0 | 1256 | 4.97 | 44.0 | 0.720 | 45 | 5.31 | 132 | 20.4 | 6.18 | 13.2 | 928 | 3.40 | 35.0 | 0.960 | 37 | 5.05 | 109 | 25.5 | 實 驗 第 二 階 段 出 水 | 7.27 | 12.0 | 552 | 3.97 | 30.9 | 0.077 | 38 | 5.21 | 106 | 19.6 | 7.08 | 24.4 | 596 | 3.25 | 28.6 | 0.089 | 35 | 5.15 | 113 | 21.7 | 7.12 | 30.8 | 740 | 5.61 | 24.2 | 0.800 | 36 | 6.02 | 102 | 23.1 | 7.04 | 25.4 | 808 | 7.05 | 23.6 | 0.800 | 38 | 5.55 | 117 | 23.4 | 7.11 | 41.0 | 932 | 4.31 | 23.9 | 1.36 | 42 | 3.27 | 82.6 | 33.7 | 7.56 | 34.6 | 952 | 3.18 | 27.1 | 0.096 | 42 | 5.9 | 110 | 17.4 | 7.30 | 24.6 | 752 | 4.61 | 23.0 | 1.6 | 45 | 6.75 | 91.9 | 26.0 | 3.1 出水CODcr,值穩(wěn)定下降 試驗第一階段:向SBR裝置曝氣池投加BE和MT后,出水CODcr值逐步下降。在投加藥劑之前,CODcr的質(zhì)量濃度通常在2000 mg/L以上,投加BE和MT藥劑后,SBR池排水CODcr的質(zhì)量濃度基本在1000mg/L,大大低于試驗前。 試驗第二階段:高濃度廢水進(jìn)水量增加30%以后,出水CODcr的質(zhì)量濃度仍基本在1 000mg/L以下,且保持下降趨勢,由此不難看出:系統(tǒng)在投加BE和MT后,耐負(fù)荷沖擊能力得到提高。 SBR系統(tǒng)在投加BE和MT后,耐負(fù)荷沖擊能力和CODcr去除率都得到了提高,第一階段,在容積負(fù)荷不變的情況下:CODcr去除率與同期相比提高10%以上;第二階段,在容積負(fù)荷提高30%的情況下,CODcr去除率與同期相比仍提高10%以上。 3.2 出水揮發(fā)酚和硫化物值逐漸下降 從表1我們不難看出:在投加藥劑前,出水揮發(fā)酚平均值為20mg/L,最高值達(dá)到42.8mg/L,而投加藥劑后的平均值為4.9mg/L,最高值不超過10mg/L。另外,在進(jìn)水量提高30%后出水揮發(fā)酚的值也沒有波動現(xiàn)象,而且有繼續(xù)下降趨勢;投加藥劑前,出水硫化物的質(zhì)量濃度平均值為1.24mg/L,最高值達(dá)到2mg/L,而投加藥劑后,在容積負(fù)荷提高之前出水硫化物的質(zhì)量濃度平均值為0.76mg/L,多數(shù)值在0.8以下;只有當(dāng)容積負(fù)荷提高30%后才出現(xiàn)波動現(xiàn)象,但平均值不超過0.7mg/L,仍低于投加藥劑前的水平。 在加入BE和MT之后,揮發(fā)酚和硫化物的值呈現(xiàn)明顯下降趨勢,充分說明了MT對緩減和轉(zhuǎn)化有毒物質(zhì)的效果良好,微生物的生長環(huán)境得到改善,為后續(xù)的生化處理降低了毒性沖擊的可能性。 3.3 污泥性狀趨向好轉(zhuǎn) 如表l所示,向SBR池加入BE和MT后,污泥濃度MLSS值明顯增大,污泥濃度平均值從實驗前的3.9Sg/L增加到4.9g/L,SVI值提高到100左右,灰分值較實驗前有所下降,說明污泥的性狀正在趨向好轉(zhuǎn),有機(jī)成分含量增加,為污染物降解、系統(tǒng)穩(wěn)定運行提供了保證。 3.4 活性污泥中生物相發(fā)生變化 從連續(xù)鏡檢來看,在BE和MT使用前(見圖1),曝氣池中菌膠團(tuán)外形輪廓不明顯,污泥結(jié)構(gòu)較松散,而且絮體較小,游離細(xì)菌較多,沒有發(fā)現(xiàn)原生動物。這種現(xiàn)象表明,曝氣池中毒性物質(zhì)濃度較高,污泥處于中毒狀態(tài);在試驗第一階段投加普羅產(chǎn)品一周后(圖2)和試驗第二階段(圖3),我們都可以發(fā)現(xiàn),污泥絮體增大,邊緣清晰,結(jié)構(gòu)緊密,游離細(xì)菌很少發(fā)現(xiàn),有原生動物出現(xiàn),而且非常活躍。從生物相的變化可以看出藥劑的投加,達(dá)到了預(yù)期的效果。污泥中生物多樣性及活性的提高,無疑有助于生化處理系統(tǒng)的處理效率和處理的穩(wěn)定性的提高。 4 技術(shù)經(jīng)濟(jì)分析 由于我國生物制劑的研制工作開展得較晚,目前國內(nèi)市場上的生物制劑主要還是依靠進(jìn)口,生物制劑的價格較高。但生物制劑的使用效果非常明顯,上海煉油廠SBR裝置使用生物制劑后,裝置的處理能力提高30%以上。堿渣的單位處理成本反而下降12%。 使用生物制劑后,解決了SBR裝置動力風(fēng)供應(yīng)不足,酸堿中和不充分等原因引起的出水水質(zhì)不穩(wěn)定減少今后SBR裝置的改造費用。
作者簡介:施衛(wèi)(1975-),男,上海人,工程師,電話(021)50407139,shiw97057@sina.com。 |